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松信精益6S項(xiàng)目一期推進(jìn)工作總結(jié)

日期:2023-05-12 14:37 /人氣: / 來(lái)源:未知

廣東華智天誠(chéng)管理顧問(wèn)有限公司是專(zhuān)注中國(guó)企業(yè)綜合管理改善提升的的落地式咨詢公司,由數(shù)十名來(lái)自中外資企業(yè)高管組成,專(zhuān)注于提供 "企業(yè)降本增效、訂單交付改善、庫(kù)存優(yōu)化、生產(chǎn)效率提升、 5S管理/6S管理、TPM設(shè)備管理、精益工廠布局、專(zhuān)業(yè)目視化、精益供應(yīng)鏈、五星班組、管理變革等綜合性問(wèn)題訂制解決方案并負(fù)責(zé)落地實(shí)施。

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松信精益6S項(xiàng)目從4月17號(hào)開(kāi)始啟動(dòng)到4月28號(hào)順利完成第一階段推進(jìn)工作,歷時(shí)12天,在華智天誠(chéng)楊老師的帶領(lǐng)下,從啟動(dòng)會(huì)到培訓(xùn)展開(kāi)到樣板區(qū)推進(jìn),樣板區(qū)擴(kuò)展,評(píng)比考核,企業(yè)從原來(lái)的臟亂無(wú)序,到整潔有序,發(fā)生了翻天覆地的變化。

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工作匯報(bào)

從第一天啟動(dòng)大會(huì)開(kāi)始,大家響亮的口號(hào),錚錚誓言,體現(xiàn)出大家想要改變的決心。啟動(dòng)會(huì)結(jié)束后,楊老師馬上組織松信人員進(jìn)行6S管理培訓(xùn),詳細(xì)講解6S管理的概念,認(rèn)知,6S標(biāo)準(zhǔn),6S推進(jìn)要點(diǎn)。培訓(xùn)完成后,帶松信領(lǐng)導(dǎo)干部到現(xiàn)場(chǎng)確定三大樣板區(qū)域,組織人員對(duì)三大樣板區(qū)域進(jìn)行高標(biāo)準(zhǔn)整理清掃推進(jìn),同時(shí)動(dòng)員全體人員對(duì)各自區(qū)域進(jìn)行整理清掃,整理清掃完成后,現(xiàn)場(chǎng)一切煥然一新,以前的跑冒滴露不見(jiàn)了,以前的黑油油的污漬不見(jiàn)了。

焊接車(chē)間人員利用大家下班時(shí)間,晚上加班加點(diǎn)到凌晨1點(diǎn),把焊接各工位的地面用黃色油漆劃了一條條美麗的線條,工作區(qū)、物料放置區(qū)、周轉(zhuǎn)區(qū)、不合格品區(qū),各區(qū)域標(biāo)示清晰。

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 于422號(hào),展開(kāi)了對(duì)三大樣板區(qū)驗(yàn)收,經(jīng)驗(yàn)收全部合格,并頒發(fā)相應(yīng)的證書(shū),除了焊接區(qū),其他各區(qū)域也在全面鋪開(kāi)大整頓,后面幾天時(shí)間,各部門(mén)根據(jù)自己部門(mén)實(shí)際情況,進(jìn)行大清掃,自主評(píng)價(jià)驗(yàn)收,自主建立臨時(shí)標(biāo)示。

整個(gè)過(guò)程改善的有形成果和無(wú)形成果非常明顯,主要體現(xiàn)如下:

分類(lèi)

數(shù)量

備注

改善數(shù)量

>205

根據(jù)各團(tuán)隊(duì)報(bào)告和現(xiàn)場(chǎng)成果估算

亮點(diǎn)數(shù)量

95

根據(jù)各團(tuán)隊(duì)報(bào)告和現(xiàn)場(chǎng)成果準(zhǔn)確計(jì)算

消除隱患

27

未完全統(tǒng)計(jì)

成果擴(kuò)展

44

未完全統(tǒng)計(jì)

空間節(jié)約

騰出空間34.9m2

呆滯處置后還有很大的提升空間

效率提升

平均22%

查找及存取效率

節(jié)約工時(shí)

106H/

節(jié)約工時(shí)累積效果主要體現(xiàn)在查找和存取


優(yōu)秀改善亮點(diǎn)

整改

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缺失及原因:

  1. VIP通道看板墻看板風(fēng)格迥異,看板張貼邏輯順序不合理;

  2. 看板尺寸大小差異較大,且張貼間距、高低沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)和基準(zhǔn),導(dǎo)致觀感不夠好;

  3. 4.8*1.2m看板版面缺少企業(yè)VI且內(nèi)容空洞??窗迩拔锪蠠o(wú)序堆積且略顯雜亂。

整改

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措施及效果:

  1. 按2.4*1.2m統(tǒng)一現(xiàn)有看板尺寸,并根據(jù)VI統(tǒng)一看板頁(yè)眉頁(yè)腳風(fēng)格;

  2. 1結(jié)合企業(yè)VI重新設(shè)計(jì)和制作4.8*1.2m看板貼膜,讓內(nèi)容聚焦全員、聚焦品質(zhì);

  3. 安裝高度均與4.8*1.2m看板一致,各管理看板間隔50mm安裝。且物料碼放整齊有序。

整改前

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缺失及原因:

  1. 料架空間利用率不高,賬物卡一致度有待提升;

  2. 庫(kù)房整體區(qū)域劃分和布局規(guī)劃不足,未見(jiàn)完整的、系統(tǒng)的倉(cāng)儲(chǔ)目視標(biāo)識(shí)。

整改后

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措施及效果

  1. 對(duì)庫(kù)房進(jìn)行大盤(pán)點(diǎn)和徹底整理,合理改裝料架,提高物料上架率;

  2. 針對(duì)必要庫(kù)存物資重新進(jìn)行區(qū)域和布局規(guī)劃,布局規(guī)劃需考量先進(jìn)先出因素;

  3. 建立初始區(qū)域標(biāo)識(shí)、料架標(biāo)識(shí)、倉(cāng)位標(biāo)識(shí)和物料索引牌。

整改前

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缺失及原因:

  1. 氬弧焊工位地面定置線條不夠醒目;

  2. 地面定置方式過(guò)于碎片化,整體感不強(qiáng),約束力不足。整改后

 

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措施及效果:

  1. 預(yù)留作業(yè)人員出入通道和氣瓶進(jìn)出通道,并以黃色斜紋線醒目標(biāo)示;

  2. 整體繪制待加工、已完工物料托出入方向限位線,確保整體感和約束力。

整改前

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缺失及原因:

  1. 芯體組裝工位料車(chē)、料框、料托種類(lèi)多、型式雜,地面定置線條缺失或不夠醒目;

  2. 輔助工作臺(tái)型式不規(guī)范,鋼質(zhì)墊板就地碼放導(dǎo)致存取不便。

整后

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措施及效果:

  1. 在符合作業(yè)半徑最小且不失布局柔性的原則下,進(jìn)行布局優(yōu)化,并通過(guò)線條鎖定布局;

  2. 鋼質(zhì)墊板盛放架制作,各料車(chē)向柔性化、分類(lèi)定置和安全可靠方向持續(xù)改善。

作者:admin


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